一句话先记牢:贯通试验保压一分钟,漏泄超20kPa必须查,查不到漏点不盲目开车。
贯通试验是开车前的必做项目。列车管充满风后减压100kPa,保压1分钟,列车管压力下降不得超过20kPa。超过就算失败,必须找到原因并处理。
第一步:判断漏点在机车还是车辆
关闭机后第一辆车的折角塞门,再充风保压做一次试验。保压合格说明机车没问题,漏点在车辆。保压仍然不合格,故障在机车本身。
第二步:机车漏风,重点查这几处
JZ-7型制动机:中继阀充气部分漏风,自阀手柄在运转位时排风口排风不止,拆检清洗中继阀,更换老化橡胶件。紧急放风阀口关闭不严,手柄由紧急位回运转位后仍排风,拆检放风阀。
CCBⅡ型制动机:ERCP模块漏风导致列车管压力上不去,观察ERCP排风口有无持续排风,更换ERCP模块或检修密封件。电子分配阀EPCU漏风,分段关闭折角塞门锁定故障模块。
法维莱制动机:制动柜内模块密封圈老化漏风,用分段隔离法排查,锁定后更换密封件。
另外检查司机操纵端自阀手柄是否在运转位、折角塞门是否全开、总风缸压力是否足够。
第三步:车辆漏风,用“二分法”找故障车
全列约中间位置关闭折角塞门,分段保压试验。如前半列保压合格,说明漏点在后半列;再在后半列的二分之一处切断,逐段缩小范围,直到锁定故障车。
找到故障车后,听声音、摸管系、涂检漏剂(肥皂水),定位具体漏点。
常见漏点及处理:
104阀(客车)漏风——多为滑阀与滑阀座不密贴(油污或拉伤),关闭该车截断塞门,排尽副风缸后关门运行。能换阀就换阀。
120阀(货车)漏风——缓解阀活塞杆O形圈密封不良,或滑阀座研磨不良。关门排风处理,回段检修。
折角塞门关闭不严——塞门芯与阀体密封面磨损,或内部有异物,轻敲阀体或反复开闭几次,仍无效更换塞门。
制动软管连接器漏风——连接器垫圈老化或安装不正,重新连接或更换软管。冬季橡胶垫收缩变形更易漏风。
管路接头松动——紧固即可,注意不要用力过猛。
第四步:处理完必须重做贯通试验
故障排除后,重新开放所有关闭的折角塞门,再次进行全列贯通保压试验。保压1分钟,列车管压力下降不超过20kPa才算合格。合格后方可通知司机开车。
第五步:实在查不到漏点怎么办?
分段保压查了三遍都找不到漏点,但保压就是不合格,不能盲目开车。立即报告车站值班员和调度,申请列检人员协助排查。必要时请求换挂机车或救援。
冬季特别提醒:橡胶件低温硬化、管路积水结冰是隐蔽漏风源,先排尽总风缸和管路内积水,用热水(严禁明火)加热怀疑结冰的部位,再重新试验。